劉祖坤 羅輝映
(貴州烏江水泥有限責任公司紅楓分公司)
我公司粉磨包裝車間使用4臺GX500螺旋輸送機。其中粉磨車間使用1 臺GX500×12.5m,負責出磨水泥的輸送,月運轉率在85%以上;包裝車間使用2臺GXS00×37m、1臺GX500×8m,負責出庫水泥的輸送,月運轉率平均60%。從1985年投產至今,其平均故障停機率約為12% ,材料、配件月平均消耗約1550元,且每月必須計劃檢修、更換易損件1次,才能保證生產的正常運行。
1 吊軸承原設計結構及損壞原因
如圖1所示,當螺旋輸送機運轉時,水泥在螺旋葉片的強制推動下,向右移動。由于滑動吊軸承密封性差,經過吊軸承處的水泥有少量進入滑動吊軸承的軸瓦內,一方面水泥堵塞加油孔,使潤滑油加不進吊軸承內,另一方面軸瓦與聯接軸之間沒有潤滑油,只有水泥,這樣就加快了軸瓦和聯接軸的磨損。另外當螺旋輸送機下的脈沖泵損壞,水泥倉滿時,水泥在螺旋葉片的強制推送下,壓進尾端滾動軸承裝置內,磨壞或卡死滾動軸承裝置,使螺旋輸送機負荷加大,燒壞電機。根據經驗,每月必須定期檢修吊軸承,更換上瓦和下瓦,同時加注新油。因此,檢修工作量大、檢修費用高。

2 吊軸承結構改進和尾部改進
見圖2,吊軸承的結構由滑動軸承改為滾動軸承,聯接處采用M16×150的穿銷螺栓連接,有萬向節的功能。改進后的螺旋輸送機中心線上、下、左、右偏移0~10°也可運轉自如。采用滾動密封軸承,密封性能良好,軸承外兩端用2 個“O”形橡膠密封圈雙層密封,使密封性能更好,水泥不會進入軸承內。且滾動軸承的摩擦阻力小于滑動軸承的摩擦阻力,減輕了運行負荷。另外在距離尾軸承500mm處,用氧氣割掉螺旋輸送機機殼及軸上螺旋葉,再用4mm厚的鋼板封堵割后的端面。這樣螺旋輸送機露出尾軸,運行時便于觀察。

3 改進效果
改進后輸送機運行平穩,運行8個月均沒有檢修過,且尾端滾動軸承無進灰現象,大大節省了材料配件消耗,減少了檢修維護工作量,提高了運轉率,降低了水泥生產成本,電動機運行電流平均下降5~6A。
來源:《起重運輸機械》2006年01期