淺析液力耦合器推力軸承的運行維護方法
2013-04-11
摘 要:本文通過對一次事故的分析,提出了液力耦合器推力軸承運行維護的方法和注意事項,供同行們參考。
關鍵詞;推力軸承;工作面;油膜
0 引言
推力軸承是發電廠轉動機械廣泛使用的部件之一,在發電廠日常的安全運行中肩負著重要的作用。維護好推力軸承,使其保持良好的狀態就具有重要的意義。廣東省茂名熱電廠#5機組配置的兩臺給水泵(沈陽水泵廠CHTC5/5SP-2型,現場編號為A泵、B泵)配套進口奧地利福伊特驅動技術有限公司R15K-551.1型液力耦合器。2003年4月中旬,給水泵隨機組調試及試運行,至A泵耦合器#4推力軸承磨損時,A泵累計運行時間不足1000小時。本文就這一事故進行介紹,并對其進行相應的分析研究。
1 事故經過
2003年9月14日11時41分,#5機滿負荷(200MW)運行中因A給水泵耦合器#3推力軸承推力瓦工作面及#2徑向軸承測點溫度高(分別是98℃、95.35℃),保護動作跳泵(保護動作值95℃)鍋爐立即手動MFT緊急停機(當時B給水泵因耦合器主油泵主從傳動齒輪損環而退出備用)。
2 檢查情況
經過對A泵耦合器#4推力軸承進行解體檢查發現:
①推力間隙比安裝要求增大約0.08mm;
②工作面鎢金面有明顯的磨損痕跡,油鍥基本被磨損的鎢金填平,磨損量約0.05mm;
③推力盤金屬面有明顯的磨損痕跡,并有可見的麻點狀,磨損量約0.03mm。
經過廠家技術代表測量軸徑圓周及端面有關數據,分析認為#2支持軸承溫度高是由于#3推力軸瓦溫度高熱傳遞影響的結果,#2軸承未有損壞跡象,完好正常。
3 原因分析
①耦合器轉子存在軸電壓,通過推力盤對推力瓦(接地)放電而產生電火花腐蝕,是推力軸承損壞的主要原因。
經檢查發現B泵耦合器主油泵傳動齒輪已經磨損失效(小齒輪特別嚴重,齒已磨平)。經測量,當時運行的A泵耦合器兩端電壓為2V,確實存在較高的軸電壓,這是典型的電火花腐蝕損壞;
②馬達轉子串動大。當機組在的負荷運轉時,轉子傳動值約為2.5~3mm。從A泵投運以后耦合器#3瓦溫的變化趨勢來看,其溫度是慢慢爬高的,根據資料記錄,8月26日為77℃左右,到9月13日升至83℃。當機組在低負荷工況下,馬達轉子向耦合器工作面串動時,造成#3軸瓦工作面與推力盤間隙變小,可能因油膜變薄甚至油膜消失,造成干磨,同時也為電腐蝕創造了有利條件;
③油中帶水。9月13日8時5分,運行人員發現給水泵軸承回油鏡有水珠,即通知化學人員化驗,油中含水量為143mg/L,立即進行濾油。下午18時再次進行油質化驗,油中含水量上升至1002.4 mg/L,直到9月14日11時,油中含水量才降至192.3 mg/L,后恢復正常。油中嚴重帶水,一方面使軸瓦難以形成油膜或形成的油膜剛度低,載荷能力差,易產生干磨;另一方面使得油電導率升高,也加劇了電火花腐蝕過程,大大加速了推力瓦、推力盤的損壞速度。
4 結論
根據上述分析,為避免類似事故再次發生,在運行維護中應注意:
①電動機轉子蓮端加裝絕緣墊和接地碳刷;
②注意軸電位的變化情況,經常跟蹤測量及檢查接軸碳刷的接觸情況;
③防止油系統進水,加強化學監測;
④盡量使用絕緣聯軸器;
⑤盡量避免給水泵負荷在軸傳動的轉速范圍內運行;
⑥加強耦合器的震動、瓦溫的監測,發現異常及時研究處理。