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#1D排粉機非傳端故障導(dǎo)致保護跳閘缺陷分析報告

2013-03-06

  一、事情經(jīng)過
  2009年12月19日中午13時,集控室啟#1爐D排粉機,17秒后跳閘(正常啟動時間15秒),6kVD排粉機開關(guān)發(fā)‘正序動作’,絕緣正常。DCS中電機非傳端軸溫在停運10秒后快速上漲至102℃,就地測轉(zhuǎn)軸溫約50℃。隨即聯(lián)系電氣點檢處理,未再啟。
  19日中午點檢通知制粉二班進行處理,下午開票吊回電機,解體檢修,發(fā)現(xiàn)電機非傳端鋁制外擋油蓋內(nèi)壁大部分融化,融化后鋁水冷卻固化將軸抱死,非傳端軸承(型號NU224/C3(3G32224))內(nèi)圈有裂紋,軸承止動圈(并帽)向外移位,止動片與并帽脫離,轉(zhuǎn)子非傳端有明顯掃膛痕跡。隨后將備用排粉機清掃后安裝到位,于20日晚10點空試正常,21日6點帶負(fù)荷運行正常。
圖一 軸承內(nèi)圈裂紋
圖二 轉(zhuǎn)子掃膛痕跡
  圖三 后端外擋油蓋高溫融化
  圖四 并帽與大軸被鋁水粘住
圖五 轉(zhuǎn)子軸螺紋垮絲
  二、原因分析
  1.止動圈(并帽)向外位移與擋油蓋發(fā)生高速摩擦發(fā)熱,導(dǎo)致鋁制擋油蓋融化并粘住轉(zhuǎn)子大軸,并Z終抱死轉(zhuǎn)子,是造成啟動時間超過保護定值,正序保護動作的主要原因,非傳動端軸溫飆升到100多度也是由于高速摩擦所致。
  2.止動圈向外位移原因有以下幾點:
  2.1上次檢修時止動圈旋緊不到位,檢導(dǎo)致長期運行后慢慢松動,并Z終位移到與擋油蓋高速摩擦位置。
  2.2止動圈內(nèi)側(cè)有一止動片,銅質(zhì)止動片6個爪子應(yīng)向下打入止動圈預(yù)留的槽口內(nèi),止動片的爪子未打入槽口或打入不到位,是止動圈向外位移的重要原因。經(jīng)現(xiàn)場查看解體后電機,發(fā)現(xiàn)止動片6個爪子均直立,并未打入槽口,基本確定檢修工藝不良是導(dǎo)致此次事故的關(guān)鍵因素。
  2.3電機長期(經(jīng)制粉二班查臺賬,告知從05年他們接受制粉系統(tǒng)以來,此電機就一直沒有進行過大修,按照4年一大修的原則,至少已經(jīng)超過了大修周期一年,)運行,啟停頻繁,年久未修,直接導(dǎo)致了電機整體健康狀況下降,并Z終發(fā)生故障。
  三、防范措施
  1.加強設(shè)備日常巡視力度,對于出現(xiàn)軸溫升高或聲音異常的電機,重點進行監(jiān)測,及時加油,當(dāng)修必修,修必修好。
  2.進一步規(guī)范電機檢修臺賬管理,全面清查全廠所有高壓馬達(dá)的歷史檢修及試驗臺賬,對于超過檢修周期的電機,要在機組大小修或停備期間,抓緊進行大修工作,確保設(shè)備的健康穩(wěn)定運行。
  3.加強電機檢修全過程質(zhì)量控制,優(yōu)質(zhì)高效的完成每一臺電機的大修工作,點檢員對自己的設(shè)備真正做到心中有數(shù)。
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