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GE660MW機組汽輪機軸封的特點及改進

2012-10-29

(華能德州發(fā)電廠)
  摘 要:介紹GE公司660MW機組汽輪機軸封系統(tǒng)的主要特點,通過現(xiàn)場試驗和理論分析對試運階段出現(xiàn)的潤滑油帶水、低壓軸封母管振動大、汽機真空低等一系列問題進行了處理和改進,有效地提高了機組的安全性和經(jīng)濟性。
  華能德州發(fā)電廠三期汽輪機為660MW亞臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式汽輪機,由美國通用電氣公司(GE)制造。在機組試運階段,由于軸封系統(tǒng)設(shè)計和安裝問題,出現(xiàn)了油中進水,低壓軸封母管振動大,汽輪機真空低等影響機組安全和經(jīng)濟運行的問題,通過對軸封系統(tǒng)現(xiàn)場試驗和理論分析,找出了問題的根本原因并進行了改進,從而改善了機組運行的經(jīng)濟性和安全性。
  1、主要特點
  汽輪機的軸封系統(tǒng)采用自密封系統(tǒng),軸封汽源由輔汽和主蒸汽提供。軸封系統(tǒng)由壓力調(diào)節(jié)裝置、蒸汽密封分流閥及軸封加熱器等設(shè)備及相應(yīng)的閥門、管路系統(tǒng)構(gòu)成。軸封系統(tǒng)的主要功能是向汽輪機、給水泵小汽輪機的軸封和主汽閥、調(diào)節(jié)閥的閥桿汽封供送密封蒸汽。高中壓前、后端汽封采用高低齒“尖齒”汽封,汽封片采用低硬度鐵素體材質(zhì)鑲片,低壓汽封采用光軸尖齒結(jié)構(gòu)的銅汽封,汽封環(huán)背襯彈簧可退讓。
  壓力調(diào)節(jié)裝置由2個氣動供汽調(diào)節(jié)閥和1個泄放調(diào)節(jié)閥組成,氣動供汽閥和泄放閥由汽機MARK-V控制,軸封母管連有壓力變送器,并向MARK-V控制系統(tǒng)發(fā)送1個4~20mA信號,然后MARK-V調(diào)用控制邏輯,相應(yīng)定位調(diào)節(jié)閥,以維持母管中壓力28kPa左右。每一調(diào)節(jié)閥都根據(jù)獨立的4~20mA信號滿量程運行,4mA對應(yīng)全關(guān),20mA對應(yīng)全開。如果調(diào)節(jié)器的氣源斷氣,或者調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)出了故障,供汽閥執(zhí)行機構(gòu)彈簧將迫使供汽閥打開,泄放閥執(zhí)行機構(gòu)彈簧將迫使泄放閥關(guān)閉。這種設(shè)計確保了汽輪機軸的連續(xù)密封。使用每個閥門上的手輪可以關(guān)閉供汽閥和泄放閥。
  蒸汽密封分流閥是1個三通氣動閥,由MARK-V控制系統(tǒng)控制,通常將過量的軸封蒸汽導(dǎo)入低壓出口加熱器與汽輪機抽汽混合并在給水加熱器中冷凝。對4個溫度測點監(jiān)測,一旦出現(xiàn)蒸汽進入汽輪機而不是進入給水加熱器,分流閥都自動把這些過量的蒸汽導(dǎo)入主凝汽器。
  50%負荷以上時,高中壓缸漏氣進入軸封母管的蒸汽超過了軸封系統(tǒng)的需要,多余的部分通過泄放閥排到1號低壓加熱器或凝汽器中。從循環(huán)效率的觀點來看Z好將這些蒸汽排到低壓加熱器,該泄放閥蒸汽溫度在滿負荷下可能高達398.9℃,但在通常條件下其數(shù)量較小并且不進入主汽輪機。
  2、汽機油中進水問題的處理
  機組在調(diào)試階段出現(xiàn)了汽機油中進水的情況,負荷在300~400MW之間時,軸封母管壓力可以維持在0.03MPa以下;在500MW以上時,雖然軸封溢流閥全開,軸封高壓腔室漏氣閥門(至凝汽器)全開,軸封母管壓力仍維持在0.045MPa左右,Z大曾達到0.062MPa,初步認為油中進水是由于軸封壓力偏高造成的。
  當機組正常運行時高壓內(nèi)缸前軸封與高壓外缸段前軸封(由內(nèi)往外數(shù))之間的汽室,直接通往高壓內(nèi)、外缸之間的夾層,使高壓內(nèi)缸前軸封的大部分漏汽排入高壓內(nèi)、外缸夾層或1號抽汽管道上;高壓外缸前、后段軸封及中壓缸段軸封的漏汽,分別經(jīng)過各自的節(jié)流孔板之后,接到中壓缸排汽管道上,即4號抽汽管道上;高壓外缸前、后第二段軸封、中壓缸第二段前軸封和段后軸封、小汽輪機的段前軸封的漏汽,均接到汽輪機低壓缸前、后軸封進汽管道上。
  決定對釉封系統(tǒng)設(shè)計及霄道連接進行檢查,請GE公司對軸封溢流站進口母管管徑(Z小處為108mm)進行確認,是否偏小;檢查確認高壓主汽門門桿漏汽的管道連接情況;檢查高壓缸前軸封連接是否符合汽封系統(tǒng)的P&ID;對1、2、3號軸封漏汽至凝汽器的節(jié)流孔板進行核對,是否設(shè)計偏小或管路不通;檢查軸封溢流閥是否暢通,軸封供汽閥門是否嚴密等。
  檢查高壓主汽門門桿漏汽的管道連接發(fā)現(xiàn),不符合設(shè)計現(xiàn)定(高壓主汽門漏汽低壓側(cè)應(yīng)接至軸封供汽母管,高壓側(cè)應(yīng)接至軸封回汽),當負荷高時高壓漏汽直接進入了軸封母管并超壓。改造后有效果,但負荷500MW以上時壓力仍高達0.056MPa。利用停機消缺進行檢查發(fā)現(xiàn),高壓前軸封連接出現(xiàn)錯誤,2號腔室其中1根軸封漏汽管道誤接到3號軸封腔室(3號腔室為軸封供汽腔室),結(jié)果造成軸封母管壓力隨負荷的升高而升高。恢復(fù)后,軸封壓力調(diào)整正常,消除了汽機油中進水的問題。
  3、軸封系統(tǒng)調(diào)整及改進
  3.1低壓軸封母管加裝疏水點
  低壓軸封供汽由軸封母管分別進入A、B凝汽器,在凝汽器內(nèi)經(jīng)一段蛇形管(該管實際作用為軸封冷卻器),然后經(jīng)汽水分離器,Z后進入汽封供汽腔室。低壓軸封母管管線較長,由于沒有設(shè)計疏水點,在軸封投入初期管道振動較大,特別是熱態(tài)啟動延長了啟動時間。軸封腔室內(nèi)積水較多,以致進入軸加風(fēng)機及排汽管內(nèi)積水。由于進入軸封腔室內(nèi)的不是微過熱蒸汽,而是飽和蒸汽,不能有效地起密封作用,破壞了軸封的正常工作,影響了真空嚴密性。將A、B凝汽器內(nèi)前后汽封供汽的汽水分離器下部接口絲堵拆除,改裝疏水管,將該管引至凝汽器外部并加裝閥門。經(jīng)改進后,低壓軸封的供汽溫度滿足了GE公司不低于149℃的要求。汽機真空改善,管道振動消除。
  LP部分轉(zhuǎn)子及缸體材料不能承受高溫。高負荷時,進入LP密封的蒸汽通過凝汽器內(nèi)密封管路而被充分冷卻。但是,在低負荷時,由于凝汽器內(nèi)提供的冷卻量較少,提供給軸封蒸汽母管的蒸汽溫度必須低于399℃,長時間處于399℃以上,LP轉(zhuǎn)子及殼體的材料性能會降低。若要長期運行,對超過399℃的節(jié)流蒸汽應(yīng)降溫,以作為密封蒸汽源。
  3.2高壓供汽節(jié)流閥的調(diào)整
  GE公司對軸封供汽的壓力和溫度有一定的要求。因為供汽溫度如果與汽輪機本體部件溫度(特別是轉(zhuǎn)子的金屬溫度)差別太大,將使汽輪機部件產(chǎn)生過大的熱應(yīng)力,這種熱應(yīng)力將造成汽輪機部件壽命損耗的加劇,同時還會造成汽輪機動、靜部分的相對膨脹失調(diào)。由于密封蒸汽引起的膨脹及收縮僅發(fā)生在端部密封區(qū)域,在差脹值上反映不出來,這將直接影響汽輪機組的安全運行。熱態(tài)啟動為了減少熱應(yīng)力,軸封汽源Z好采用主蒸汽,由于主蒸汽參數(shù)比軸封系統(tǒng)所需要的壓力高,因此需要調(diào)整手動節(jié)流閥將入口壓力降到軸封壓力調(diào)節(jié)器可以接受的大小。節(jié)流閥設(shè)置程序如下:打開軸封供汽壓力節(jié)流閥(SSPTV)上游的疏水閥;關(guān)閉軸封供汽壓力節(jié)流閥(SSPTV),并打開軸封供汽隔離閥(SSPSV)。確保壓力調(diào)節(jié)進汽閥(SSFV)和泄放閥(SSDV)的旁路閥處于關(guān)閉狀態(tài);切斷SSFV和SSDV控制閥的空氣供應(yīng);檢查已經(jīng)建立了Z小蒸汽密封入口供汽壓力;用手輪全開SSFV;用手輪全關(guān)SSDV;在凝汽器真空大于一50.8kPa時緩慢打開節(jié)流閥(SSPTV),在蒸汽密封聯(lián)箱中建立103kPa(表壓)壓力,隨著凝汽器真空度增大可能需要調(diào)節(jié)該閥,當該條件建立時,拆下閥門手輪或用一把適宜的鎖固定閥門,因為以后它將用作一個固定孔板;將SSFV與SSDV手輪返回到正常操作位置并向閥門供氣,恢復(fù)正常自動模式。
  在啟動時,當軸封壓力低于25%的額定節(jié)流壓力情況下,通過調(diào)整軸封進汽旁路閥輔助進汽壓力調(diào)節(jié)閥獲得所需的蒸汽流量。一旦節(jié)流壓力升高到足以自動維持蒸汽密封時,旁路閥將關(guān)閉。如果它保持打開,過量的蒸汽將自動通過泄放閥到分流閥或直接排到凝汽器。這將不會影響汽輪機運行,只是會導(dǎo)致熱效率的少量損失。
  4 結(jié)束語
  GE660MW機組軸封系統(tǒng)設(shè)計充分考慮了經(jīng)濟性和熱應(yīng)力控制,壓力調(diào)節(jié)裝置由汽機控制系統(tǒng)MARK-V控制和監(jiān)控,明顯提高了控制的可靠性和穩(wěn)定性,但系統(tǒng)設(shè)計過于簡化,如小機軸封進汽和回汽沒有設(shè)計截止門;低壓軸封處缺溫度測點:低壓軸封母管沒有疏水點;軸加風(fēng)機不能實現(xiàn)遙控操作,軸加水位、負壓沒有進入DCS畫面等。以上問題在調(diào)試階段逐一進行了改進。軸封系統(tǒng)的狀況對機組的安全運行較為重要,要根據(jù)汽輪機狀態(tài)選擇軸封進汽汽源,避免軸封蒸汽與汽輪機轉(zhuǎn)子溫度過度失配。
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