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某型船軸系重大故障的修復(fù)

2012-09-03

作者:黃文川
(92323部隊)
  摘 要:文章通過對某型船軸系重大故障進行原因分析,制定修復(fù)技術(shù)方案,對軸系冷卻水系統(tǒng)提出了具體改進措施,并進行實船應(yīng)用,取得了成功。
  某型船于2003年建造,動力裝置采用雙機雙軸,艉軸長度約10392mm,艉軸采用雙支撐結(jié)構(gòu)直接與齒輪箱對接,無中間軸承,艉管長度約5000mm,艉管內(nèi)前后分別裝有兩個賽龍軸承,艉管首端原裝有江蘇省東臺船用配件廠生產(chǎn)的SMA-Ⅱ-200型艉軸水潤滑密封裝置,2005年該艉軸密封裝置出現(xiàn)嚴(yán)重漏水,左軸下沉,有振動現(xiàn)象。
  2006年6月,該艇在4808廠塢修時經(jīng)論證并報上級部門批準(zhǔn)換裝了四川明達船用密封有限公司生產(chǎn)的AD200QT型水潤滑艉軸密封裝置,同時艉管左前賽龍軸承因間隙過大換新。
  1 故障現(xiàn)象
  該船于2008年4月進4808廠小修,修前試驗確認(rèn)右艉軸漏水嚴(yán)重,左右艉軸下沉。
  2 拆檢情況
  2.1艉軸和賽龍軸承
  該船上船臺后將兩艉軸抽出,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)左右艉管前賽龍軸承磨損嚴(yán)重并有明顯熔著現(xiàn)象,冷卻水槽被熔著物填平,左前賽龍軸承熔后大部分為片狀,右前賽龍軸承熔后大部分為球狀。經(jīng)測量左艉軸前套Z大間隙(直方向)大于5mm,后軸承Z大間隙(直方向)大于3mm。右艉軸前套Z大間隙(直方向)大于7mm,后軸承Z大間隙(直方向)大于4mm。左右艉軸銅套表面有磨損現(xiàn)象,經(jīng)測量軸承配合處銅套磨損約0. 2mm左右。
  2.2水潤滑密封裝置
  左、右艉軸密封裝置運回車間進行全部分解,發(fā)現(xiàn)右艉軸密封裝置靜環(huán)(見圖1)有兩處斷裂相隔約15mm,動環(huán)(見圖2)有一處斷裂,左艉軸密封裝置動、靜環(huán)未發(fā)現(xiàn)裂紋,左、右艉軸密封裝置動、靜環(huán)密封平面平整光滑,無嚴(yán)重磨損現(xiàn)象。兩應(yīng)急氣胎安全裝置外觀無損傷,觸感較硬。

  3 損壞原因分析
  3.1賽龍軸承損壞分析
  從左、右軸前賽龍軸承損壞現(xiàn)象看,左前賽龍軸承熔著物呈片狀,右前賽龍軸承呈球狀,粘在軸承工作表面凸凹不平,而且冷卻水槽被熔著物填平,熔著現(xiàn)象嚴(yán)重,這是典型的軸承過熱造成的軸承熔著磨損,過度磨損的主要原因是軸承冷卻水量不足,造成前賽龍軸承套溫度升高產(chǎn)生局部燒熔,燒熔后軸承下部流水槽被堵塞,進一步加快了賽龍軸承的失效;另一個原因可能和艉軸長、支點少,在運轉(zhuǎn)時造成艉軸中部撓度增加有關(guān)。
  造成缺水的可能原因有以下幾個方面。
  1)機帶泵損壞,或間隙過大,或系統(tǒng)進空氣,造成排量不足、不打水或間斷供水。
  2)海底閥堵塞或開啟量不足,造成缺水或水量不足。
  3)原設(shè)計時選擇閥門、管件通徑不符合要求,造成缺水或水量不足。
  4)供水閥門損壞或管路堵塞,造成缺水或水量不足。
  5)船體變形原因,造成軸承接觸面積減少、工作表面比壓增大使軸承燒毀。
  3. 2右艉軸密封裝置動、靜環(huán)斷裂原因分析1)密封裝置失效。
  右艉軸密封裝置動、靜環(huán)斷裂,失去密封作用,是造成艉軸漏水的主要原因。
  四川明達船用密封有限公司分析認(rèn)為密封裝置動、靜環(huán)裂紋產(chǎn)生是由以下兩個原因引起的。
  (1)動、靜環(huán)忽冷忽熱引起,比如冷卻水不足如運行過程缺水(或間斷缺水)時會引起動、靜環(huán)溫度劇烈升高,當(dāng)艉軸停止運轉(zhuǎn)時動、靜環(huán)溫度又會驟然下降,或遇冷水劇烈收縮造成斷裂,因為動、靜環(huán)的材料是硬質(zhì)合金,特性是硬而脆,受熱后遇冷極易產(chǎn)生裂紋。
  (2)艉軸由倒車工況向正車工況轉(zhuǎn)換時,艉軸會向船首方向軸向移動,動環(huán)對靜環(huán)會產(chǎn)生沖擊力,沖擊力也會導(dǎo)致動、靜環(huán)產(chǎn)生裂紋。
  2)氣胎安全裝置失效原因。
  右艉軸下沉量過大超過氣胎安全裝置偏心要求,在規(guī)定要求的氣壓下,達不到相應(yīng)的密封要求,從而造成漏水。
  4 修復(fù)方案
  1)按工藝要求將左、右艉軸法蘭和艉軸組裝在一起,上車床找正,檢測軸頸徑向跳動量和法蘭端面跳動量,光車艉軸前、后銅套,注意保留前銅套與機械密封裝置動環(huán)套的配合部分。
  2)鑒于4只賽龍軸承磨損嚴(yán)重,應(yīng)全部換新,賽龍軸承拆除后,按工藝要求激光校中軸承孔,配制安裝新賽龍軸承。
  3)左、右艉軸密封及氣胎安全裝置拆卸后,交四川明達船用密封有限公司修復(fù),并進行臺架試驗,合格后裝船交驗。
  4)艉軸前軸承和密封裝置的冷卻水是由主機機帶海水泵供給,前文綜合分析認(rèn)為前賽龍軸承過度磨損屬冷卻水流量偏少所至,因此需對冷卻水系統(tǒng)進行改進性修理,加粗主機海水出口至進左、右艉軸密封裝置和前賽龍軸承的水管通徑,為了加強監(jiān)測監(jiān)控,在集控室內(nèi)試加一套報警裝置,用于冷卻海水管路水壓低于0.1MPa時發(fā)出聲光報警,提示操作人員艉軸承缺少冷卻水,以便采取相應(yīng)措施。
  5 修后效果
  四川明達船用密封有限公司生產(chǎn)的AD200QT型水潤滑艉軸密封裝置,安裝完畢后,進行靜態(tài)和動態(tài)試驗,符合技術(shù)文件要求。
  靜態(tài)試驗結(jié)果:艉軸氣胎充氣試驗壓力0.42MPa,左、右艉軸密封水壓試驗壓力0. 3MPa,未發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,符合技術(shù)文件要求。
  動態(tài)試驗結(jié)果:艉軸以任一方向從零到Z大轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)及倒順車旋轉(zhuǎn)時,密封端面水泄露量累計小于50ml/h,密封裝置表面在運轉(zhuǎn)時的表面溫度小于60℃,符合技術(shù)文件要求。

來源:《中國修船》 2009年02期
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