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Hardinge立式加工中心主軸故障的排除

2012-07-02

作者:謝立英 高虹 孫榮春
[西安航空發(fā)動機(集團(tuán))有限公司]
  摘 要:介紹立式加工中心主軸坐標(biāo)偏移的診斷與對策,可供參考。
  關(guān)鍵詞:位置精度:主軸;坐標(biāo)偏移;主軸驅(qū)動
  我公司43車間Hardinge立式加工中心系美國哈挺公司臺灣分公司的產(chǎn)品。該機床自2004年10月投產(chǎn),在初期的頭10個月內(nèi)使用正常,此后加工件的位置精度開始超差。我們先后從兩方面解決了這個問題。
  一、主軸后軸承無法預(yù)緊
  經(jīng)查,機床X、Y坐標(biāo)的位置精度和相關(guān)幾何精度均合格。某加工件加工情況如圖1所示,該件有52個均布孔,位置度要求為φ0.10mm。該工序加工約4h,零件加工后,在三坐標(biāo)測量儀上測量,發(fā)現(xiàn)孔位移度有周期性漸變。
  檢查發(fā)現(xiàn),機床主軸旋轉(zhuǎn)一段時間后,回轉(zhuǎn)中心線對工作臺面的垂直度發(fā)生變化,隨著運轉(zhuǎn)時間的延長,該變化將達(dá)到Z大值,主軸停轉(zhuǎn)后,回轉(zhuǎn)中心線回復(fù)到初始狀態(tài)。
  鑒于此,在冷態(tài)和以480r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)40min后分別測量:(1)機床主軸箱升降運動對工作臺面的不垂直度;(2)主軸套筒在主軸旋轉(zhuǎn)時的熱效應(yīng)位移變化;(3)主軸旋轉(zhuǎn)中心線對工作臺面的不垂直度;(4)環(huán)規(guī)內(nèi)孔刷圈;(5)主軸運轉(zhuǎn)前后的溫度差。
  其中,第1、2兩項在兩種狀態(tài)下測量無變化,說明機床X、Y坐標(biāo)無漂移,且主軸箱部分無熱膨脹伸長;3、4項則變化顯著,說明該故障只與主軸自身有關(guān),且很有可能與主軸自身熱效應(yīng)有關(guān)(主軸運轉(zhuǎn)前后的溫度差為3°)。
  又對比檢測了主軸旋轉(zhuǎn)中心線的徑向跳動,使用初期為0.008/300mm,故障期則為0.015/300mm,該項精度的明顯變化說明主軸裝配狀態(tài)很有可能已改變。該主軸Z高轉(zhuǎn)速為8000r/min,主軸前軸承為角接觸球軸承(四套、雙列背靠背安裝,進(jìn)口、特制規(guī)格);后軸承為內(nèi)環(huán)錐孔向心短圓柱滾子軸承(進(jìn)口、特制規(guī)格)。該主軸軸承為特種油脂潤滑,首次加注后免維護(hù);主軸無降溫冷卻裝置。因故障鎖定在主軸自身,遂對主軸進(jìn)行分解、檢查。
  (1)主軸芯軸。前后軸承安裝軸頸處的不同軸度小于0.001mm,合格。
  (2)主軸前后軸承潤滑正常。
  (3)檢查軸承調(diào)整隔墊,使每個調(diào)整隔墊的平行度在0.002mm以內(nèi)。
  (4)檢查主軸前軸承安裝預(yù)緊后的精度,徑向跳動均小于0.005mm,正常。
  (5)裝配主軸后軸承,將主軸安裝在套筒內(nèi),檢測主軸整體精度。徑向跳動小于0.005mm,但用力抬主軸(約200N的力),主軸與套筒產(chǎn)生0.03mm的相對位移。多次調(diào)整四套前軸承的預(yù)緊力,該值無明顯改變。
  多次改變后軸承的軸向預(yù)緊力,均未作到真正預(yù)緊。檢查發(fā)現(xiàn),軸承內(nèi)環(huán)內(nèi)錐孔與主軸接觸不好。通過修配主軸和軸承內(nèi)孔的接觸面,改善了預(yù)緊的可靠性。修復(fù)后復(fù)查精度及剛性,主軸徑向跳動小于0.005mm,剛性小于0.01mm,完全符合要求。
  二、電機溫升導(dǎo)致主軸箱溫度過高
  在使用一個半月后,問題再次出現(xiàn)。按此方法再次調(diào)整主軸,無法解決回轉(zhuǎn)軸線偏移現(xiàn)象。再次復(fù)檢機床,發(fā)現(xiàn)主軸電機運轉(zhuǎn)一段時間后,溫度過高。由此懷疑主軸箱可能出現(xiàn)了熱膨脹。
  為此作了如下檢查。如圖2,在主軸箱和主軸套筒上架三個百分表,并測量①、②點的溫差。起始時,百分表讀數(shù)均置零,上、下兩點溫差亦為零;以480r/min旋轉(zhuǎn)2h后,上、下兩點溫差為7℃,百分表自上至下變化依次為0.07mm、0.04mm和0.01mm。
  對主軸電機進(jìn)行溫度測量。冷態(tài)時電機內(nèi)部溫度為23℃,旋轉(zhuǎn)2h后,內(nèi)部溫度為97℃,外殼溫度70℃。進(jìn)一步檢測發(fā)現(xiàn),該溫升確實造成主軸箱溫度上升,且主軸箱上下部存在溫差(上部38℃,下部31℃),導(dǎo)致主軸箱熱膨脹0.07mm。
  該機床選用日本FANUC公司αi系列交流主軸伺服放大器(SVM)及伺服電機,其特點是體積小、功耗低,需要電源模塊配合使用。其主回路控制示意圖見圖3。
  用數(shù)字萬用表測量:(1)三相主電源線壓202V;(2)直流母線電壓300V左右;(3)伺服放大器輸出三相電機電壓平衡。以上數(shù)據(jù)均無異常,說明主供電回路正常,PSM電源模塊工作正常。
  初步判斷引起電機發(fā)熱的原因可能有以下幾點:(1)三相繞組絕緣不良,與外殼之間的絕緣電阻變小;(2)線圈有匝間短路;(3)負(fù)載過大。
  首先檢查電機三相繞組對地的絕緣情況,結(jié)果正常;其次在電機運行過程中觀察負(fù)載表,屬正常。Z后,更換另一個同型號電機后測試,溫升基本相同,說明發(fā)熱原因并非匝間短路。
  在反復(fù)檢測過程中發(fā)現(xiàn),空載時主軸電機在不同的轉(zhuǎn)速下用卡鉗表測得的電流值有很大的差異,相對應(yīng)主軸電機的振動情況也有很大不同。見表1。
  同時用同樣功率的FANUCαi系列主軸伺服電機運行情況作對比實驗,發(fā)現(xiàn)在不同的轉(zhuǎn)速段,測得的電機電流值變化,約為電流值的三分之一。由此可知,該主軸電機運行時的異常電流導(dǎo)致了主軸的不正常溫升。
  查閱FANUCαi系統(tǒng)的主軸伺服電機手冊,發(fā)現(xiàn)主軸參數(shù)P4133設(shè)置有誤。經(jīng)改正后(在調(diào)整、修改之前,用PC卡將SRAM中的原廠機床數(shù)據(jù)作好備份),斷電,再接上NC電源,系統(tǒng)開始進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)自動設(shè)定,并從放大器側(cè)向NC側(cè)裝載。上述工作完成后,再進(jìn)行空載測試,主軸電機運行電流Z大值由38A下降到22A,且在其它頻率段的電流也相應(yīng)降低了。然而該電流依然偏大,電機發(fā)熱的現(xiàn)象也依然存在,只是溫升的時間延緩了許多。
  經(jīng)FANUC公司技術(shù)人員分析,Z終確定該電機與驅(qū)動模塊匹配性能不好,造成電機效率低。選配合適的驅(qū)動模塊后,Z終解決了電機溫升異常的問題(此時電機Z大電流約11A,電機空轉(zhuǎn)2h,內(nèi)部溫升僅14℃)。因電機發(fā)熱造成的主軸箱熱膨脹因素基本排除。
  此外,還采取了隔離熱傳遞的措施。經(jīng)查,原機床廠有主軸冷卻選購配置,隨即對該機床加裝了主軸冷卻裝置,其原理是將電機的安裝基座板改制成中空,其間通入循環(huán)冷卻水,阻隔了電機的熱傳導(dǎo)給主軸箱,從而進(jìn)一步消除了主軸箱的熱膨脹。
  通過以上措施徹底消除了主軸熱效應(yīng)造成的坐標(biāo)偏移現(xiàn)象,提高了設(shè)備精度可靠性。
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