我廠Φ1.1m螺旋回轉篩1988年投入使用,結構見圖1。回轉篩為滑動軸承支承、油杯潤滑,出現的問題:軸向竄動,軸瓦磨損較快,變形量大,且使用時間較短,中間懸掛軸承支承進灰嚴重,潤滑差、磨損快、更換頻繁。

圖1 回轉篩改進前結構
改進措施:
1)改滑動軸承為滾動軸承,軸承座選用機立窯主機傳動軸承座,利于備件自制及更換,軸承選用7524、3524各一盤,在軸承座上部開油槽,油杯可定期加黃油潤滑。但因支承件對回轉篩傳動載荷富裕量較大,軸承座內空間較大,儲油多,軸承潤滑良好,運行過程中從未出現軸承升溫現象,經檢查,油質較好,沒有進灰現象,一次加注黃油即能滿足需要,故油杯加油潤滑一般可省略。
軸承座與箱體分離,選用兩層密封,即在蓋上加羊毛氈,后在軸上纏浸油石棉繩用水泥灰漿夯實,杜絕粉塵進入,實踐證明效果良好。
2)將原中空軸換為6440mm長的通軸,去除中間支承。機頭軸、機尾軸由Φ150圓鋼加工為階梯軸,與中空軸用Φ30圓柱銷聯結,單邊兩枚垂直90°分布,螺栓緊固,且都為過盈配合,嚴格保證同心度,提高其制造、裝配精度,改后如圖2所示。
圖2 回轉篩改進后結構
使用效果:回轉篩傳動系統改進共耗資1.7萬元,耗時2天,1998年8月改進該系統之前,臺時產量70t/h,包裝水泥10萬余t就更換中空軸一次,改后,臺時產量上升為95t/h且運行平穩,連續運轉16個月累計包裝水泥達30萬t未發生一次設備故障停機,后因1999年底操作工違章操作導致中空軸斷裂,修復利用到更換中空軸共包裝水泥近40萬t。20個月來,電動機電流穩定,回轉體運轉輕快、平穩,沒有出現過設備故障停機,恢復了設備的正常生產能力。