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達(dá)涅利型短應(yīng)力線軋機燒軸承原因初探

2010-03-02

  摘 要:對川威集團有限公司高速棒材生產(chǎn)線達(dá)涅利型短應(yīng)力線精軋機燒軸承的原因進(jìn)行了分析研究,針對其產(chǎn)生原因?qū)垯C裝配方式、軋機結(jié)構(gòu)形式、潤滑油脂選型、托架萬向軸傳動等進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后基本消除了該機型精軋機燒軸承現(xiàn)象。
  關(guān)鍵詞:精軋機;達(dá)涅利機型;軸承燒損;預(yù)防措施
  1 前言
  2005年末,川威集團有限公司棒線材廠高速棒材生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。投產(chǎn)初期,精軋機燒軸承事故較頻繁,Z多時達(dá)到22個/月,其所選機型為達(dá)涅利型短應(yīng)力線軋機。
  2 達(dá)涅利機型的特點及裝配結(jié)構(gòu)
  2.1  機型特點
  與波米尼機型相比,達(dá)涅利機型的特點是:傳動端上、下軋輥有半環(huán)鎖緊,軋輥不易軸向竄動;軋機牌坊間有4根拉桿連接,穩(wěn)定性更好;導(dǎo)衛(wèi)梁高度不可調(diào)節(jié),由于設(shè)備加工時的累積誤差,易影響導(dǎo)衛(wèi)安裝尺寸;軸承座內(nèi)軸承承載力略小;裝配件略多,裝配費時;采用自動機械手拆換軋輥時,需同時對中6個點(4根拉桿、2支軋輥),故使用自動機械手拆換軋輥時難度更大。
  2.2  裝配結(jié)構(gòu)
  川威集團高速棒材生產(chǎn)線達(dá)涅利型精軋機由內(nèi)蒙古北方重工集團有限公司制造。
  2.2.1  固定端軸承裝配
  固定端軸承裝配如圖1所示。

 
  在上述軸承裝配中,四列圓柱滾子軸承承擔(dān)主要軋制力,其內(nèi)圈與輥頸采用過盈配合。軋輥軸向同定通過深溝球軸承來實現(xiàn),深溝球軸承承擔(dān)軋制時全部軸向載荷及部分徑向載荷。
  2.2.2傳動端軸承裝配
  傳動端軸承裝配如圖2所示。
  傳動端只有1套四列圓柱滾子軸承承擔(dān)軋制時的軋制力,無深溝球軸承,軋輥與軸承座在軸向無鎖緊裝置。同時四列圓柱滾子軸承內(nèi)部儲油空間小。其傳動端擋環(huán)、半環(huán)與四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈在軸向采用間隙配合。
  3 精軋機燒軸承的主要形式
  川威集團高速棒材生產(chǎn)線精軋機燒軸承部位主要為傳動端,其事故概率與固定端比約為5:1。一般在上線軋制48h后出現(xiàn),生產(chǎn)時間愈長,事故概率愈高。
  燒軸承事故的主要破壞形式為:軋輥輥頸與四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈發(fā)生相對轉(zhuǎn)動,造成輥頸受損或斷裂;四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈、外圈、滾動體抱死,滾動體嵌入內(nèi)外圈;部分外圈在軸承座中轉(zhuǎn)動,造成外圈兩側(cè)內(nèi)外端蓋、軸承座內(nèi)孔受損。
  4 燒軸承原因分析
  通過反復(fù)跟蹤燒軸承實例,并進(jìn)行對比分析,發(fā)生燒軸承事故的原因如下:
  (1)軸承缺油。某規(guī)格軋機上線軋制48h后拆開檢查,其傳動端上輥軸承損壞,油脂燒干;傳動端下輥處于缺油臨界狀態(tài),基本干油。
  (2)軋機裝配不當(dāng)。通過對大量軋機解體檢查,發(fā)現(xiàn)部分軋機在裝配中,四列圓柱滾子軸承外圈兩側(cè)端面與內(nèi)外端蓋之間留有1~2mm間隙。留此間隙是為使軸承在工作狀態(tài)中,外圈沿內(nèi)圈轉(zhuǎn)動方向緩慢轉(zhuǎn)動,一段時間后,外圈負(fù)荷區(qū)自動改變,從而有利于提高軸承的使用壽命。而這一現(xiàn)象的利用,目前僅限于在冷軋帶鋼軋機中取得成功。至于在振動大、沖擊負(fù)荷重的棒材軋機上,目前還未試驗。
  通過對軋機裝配的改進(jìn),在消除外圈兩側(cè)端面與內(nèi)外端蓋之間間隙后,燒軸承概率大大降低。
   (3)油脂潤滑不良。通過了解,國內(nèi)其他鋼廠高速棒材生產(chǎn)線軋輥軸承潤滑脂普遍選用耐高溫的復(fù)合鋰基脂或鋰鈣脂,價格較貴,160~400元/kg。川威集團高速棒材生產(chǎn)線投產(chǎn)初期,為降低成本,選用了與川威集團高線軋機同樣的軋輥潤滑脂(該油脂在高線軋機上使用正常),其型號為重慶一坪廠生產(chǎn)的“長城”牌YP7035—12#軋輥特種脂,屬脲基脂類,價格低廉,36元/kg。通過對復(fù)合鋰基脂與脲基脂的特點進(jìn)行比較(見表1)可以看出,復(fù)合鋰基脂適用于重負(fù)荷、低轉(zhuǎn)速、溫度高、不需中途加油的場合。而脲基脂適用于轉(zhuǎn)速高、負(fù)荷輕、集中潤滑的場合。高速棒材生產(chǎn)線精軋機負(fù)荷重,轉(zhuǎn)速低(Z高1200r/min),軋機裝配時一次性加油,軋制3~7天后下線,中途不需加油。從油脂的特點上看,選用復(fù)合鋰基脂較合適;同時高速棒材生產(chǎn)線精軋機傳動端儲油空間小,儲油量少,也加劇了潤滑不良。
  (4)托架、萬向軸震動大,傳動不良。當(dāng)托架過熱,甩動大時,軋機一般會燒軸承。而萬向軸使用末期,震動大,軋機燒軸承現(xiàn)象較多。從事故概率上,傳動端遠(yuǎn)大于操作端。由此判定,托架、萬向軸震動對軋機燒軸承事故影響較大。
  國內(nèi)其他使用波米尼機型精軋機的鋼廠,同樣存在托架甩動大的問題,但燒軸承現(xiàn)象卻未如此頻繁。對比波米尼機型與達(dá)涅利機型,其四列圓柱滾子軸承型號分別為FC4050170與FC3852168,額定動負(fù)荷分別為990kN與840kN。由于達(dá)涅利機型軸承額定動負(fù)荷低于波米尼機型,故其抗震動能力不及前者,因而對托架、萬向軸的傳動平穩(wěn)性要求更高。
  5 采取的措施及效果
  5.1采取的措施
  針對燒軸承的原因,采取了如下措施:
  (1)改進(jìn)裝配方式。對所有軋機進(jìn)行檢查,消除軸承外圈與兩側(cè)端蓋之間間隙。在軋機下線后清洗檢查軸承時,作好標(biāo)記,人工手動轉(zhuǎn)變負(fù)荷區(qū),從而提高軸承使用壽命。
  (2)改變油脂型號,選用耐高溫復(fù)合鋰基脂。通過使用重慶一坪廠改進(jìn)的“長城”牌YP7035一lF 2.5#軋輥特種脂,效果明顯。雖價格略高,但與其他鋼廠使用的軋輥潤滑脂相比,價格僅為其1/3~1/6。
   (3)改進(jìn)傳動端鎖緊方式,提高儲油量。對傳動端外端蓋進(jìn)行改進(jìn),新增軸承內(nèi)圈擋圈,并取消擋環(huán)及半環(huán),使傳動端儲油量提高1/3以上。改進(jìn)后傳動端結(jié)構(gòu)如3圖所示。
  5.2取得的效果
  采用改進(jìn)措施后取得了較好效果:
  (1)改進(jìn)前,擋環(huán)、半環(huán)與軸承內(nèi)圈采用間隙配合,對軸承內(nèi)圈無軸向壓緊力。改進(jìn)后,對軸承內(nèi)圈施加了軸向壓緊力。因軸承內(nèi)圈擋圈與輥頸采用過盈配合,且緊貼在軸承內(nèi)罔外側(cè),故其對軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)動起到阻滯作用。
  (2)加大了傳動端儲油空間。改進(jìn)前,傳動端油脂儲存空間小,主要靠軸承內(nèi)部滾動體之間的間隙。而改進(jìn)后,外端蓋向外側(cè)延長,加大了儲油空間,延長了油脂的使用時間。
  (3)由于取消了鍵、擋環(huán)、半環(huán),因而簡化了裝配程序,操作更簡便。
  (4)改進(jìn)精軋機托架,震動減輕。首先,修復(fù)托架彈簧平衡裝置,減輕因托架震動對軋機的影響。另外,在軋輥軸套內(nèi)安裝定位套、定位環(huán),提高傳動平穩(wěn)度。此法實施后,震動明顯減輕。
  (5)使用動平衡萬向軸,消除了由于萬向軸自身甩動對軋機傳動的影響,動平衡實驗等級達(dá)6.3級。改進(jìn)后,一方面減少了由于萬向軸震動對軋機的影響;另一方面提高了萬向軸的使用壽命,降低了使用成本。
  (6)加強管理,規(guī)范操作。通過加強對裝配質(zhì)量的監(jiān)督,規(guī)范裝配操作,提高了裝配質(zhì)量。
  上述措施逐步實施后,2006年下半年,精軋機燒軸承數(shù)量逐月下降,至當(dāng)年11月份,軸承燒損數(shù)量由上半年的月均12~22個降至0個,全年降低成本250萬元以上。同時與其他鋼廠精軋機使用維護成本相比,川威集團棒材廠的成本僅為其1/3~1/4。
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