陳明華,楊舸
(油建裝備技術服務公司)
摘 要:本文通過對空壓機電機軸承的失效分析,進一步討論離線監測系統的局限性,及相應的解決對策。
關鍵詞:軸承失效分析;振動;離線監測系統;局限性;解決對策
中圖分類號:TH 133.33 文獻標識碼:B
離線監測系統是國內在狀態監測系統中針對普通旋轉設備應用Z普遍Z成熟的技術。它在通常的設備故障診斷中能較為準確的判斷設備運行狀態、故障類型以及嚴重程度,但對于某些設備故障的監測與診斷,離線監測卻顯得不能勝任。
在此筆者結合實際工作中遇到的空壓機電機軸承突然失效的案例,及針對該案例的分析來討論設備故障。
一、情況介紹
該空壓機采用離線監測方式監測。失效軸承為電機驅動端軸承。空壓機機組結構見圖1。

電機轉速2960r/min (49.35Hz);功率45kW;驅動端軸承型號NU312;非驅動端軸承型號6214ZC3;軸承潤滑方式為潤滑脂潤滑。
空壓機軸承失效前設備振動測試Z近的日期為2005年10月11日。空壓機軸承失效日期為2005年10月23日。失效過程:操作人員巡檢時未發現設備運行異常,但半小時后報警系統顯示空壓機異常停機,操作人員至現場發現電機驅動端軸承已抱軸。
該軸承于10月26日更新,10月30日對該壓縮機進行了再次振動監測。
在10月11日的時域波形圖中未見軸承因部件缺陷而引起的沖擊峰值,且時域波形圖中的Z高峰值小于10月30日時域波形圖中的Z高峰值。通過以上對比分析可知10月11日該軸承從振動數據來看仍然處于正常運行狀態。
二、軸承失效后的各部件反映的信息
軸承保持架隔離各滾子的橫筋大部分已掉落,它被擠壓程度不一。軸承內圈滾道一半有明顯的凹痕,凹痕之間距離很近,另一半則沒有。大部分滾子上都有受壓變形的痕跡,但變形痕跡大小不一,將兩個滾子分別放在臨近的兩個凹痕上,兩個滾子則擠在一起沒有間距,在軸承的內圈與外圈滾道未見軸承使用過程中的常見缺陷,如:磨損痕跡、疲勞剝落痕跡。
三、軸承失效過程分析
綜合振動分析及軸承各部件反映的信息判斷:軸承保持架在設備運轉過程中不是受力部件;但當設備運行工況變化,或頻繁加卸載時,存在缺陷的軸承保持架會在附加載荷的反復作用下,缺陷逐步擴展,使保持架橫筋斷裂,造成部分滾子相互擠壓,并將臨近的橫筋擠斷,軸承溫度急劇升高,Z終導致軸承失效。
四、結論
1.10月11日該軸承從振動數據來看仍然處于正常運行狀態。
2.軸承保持架橫筋存在局部裂紋缺陷。
3.變化的工況使軸承保持架承受額外附加載荷而失效,導致軸承Z終失效。
五、思考與討論
通過對空壓機軸承失效的分析,可以看到離線監測系統對設備狀態進行評估的不足,具體表現在以下兩類設備上。
1.設備故障初期因程度輕,從振動上不能表現出來,只有發展到較為嚴重時,才會表現出來。如:軸裂紋、滾動軸承保持架疲勞斷裂等。頻繁啟動或J頻繁加卸載和啟動扭矩大的設備易出現這類設備故障。
2.因工藝條件變化或誤操作而產生的設備振動,如:氣蝕、抽空、喘振、容積類設備出口憋壓等。傳送介質溫度、壓力變化大,氣液混相和含雜質的設備易出現這類設備故障。
以上這兩類設備故障發生時,都有溫度上升和振動上升的表現。一般來講類設備故障首先表現在溫度方面,當設備故障發展到中后期時才會在振動方面明顯表現;第二類設備故障由于不是由設備本身原因產生,因而當出現設備故障時通常直接表現在振動方面,但Z終會導致設備本身的故障,如:軸承故障、油封磨損、機封泄漏、轉子掃膛。
針對解決這兩類設備故障,可采取以下措施來彌補離線監測系統的不足。
1.對于易發生類故障的設備應加裝溫度傳感器,并設置溫度報警;當溫度報警時,應及時進行現場測試分析。
2.對于易發生第二類故障的設備應加裝振動傳感器,并設置振動報警;當振動報警時,應及時進行現場測試分析。