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50 MW機(jī)組3號軸承振動處理

2008-08-07

摘要:詳細(xì)分析了某電廠50 MW機(jī)組3號軸承振動的原因,并介紹了其振動處理過程以及處理過程中遇到的一些問題,指出機(jī)組的振動主要是由于質(zhì)量不平衡、3 000 r/min存在共振以及發(fā)電機(jī)存在較大的熱變形引起的。

  關(guān)鍵詞:50MW機(jī)組;振動;原因;處理

  中圖法分類號:TK268 

  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 

  文章編號:1003-6954(2004)02-0021-03

  某電廠50 MW機(jī)組是由原東德貝曼-保西工廠于1962年生產(chǎn)的50 MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)簡圖見圖1所示。

 

圖1 50 MW機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)示意圖

  該機(jī)組于2002年進(jìn)行大修,大修期間更換了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈,2002年7月底大修后開機(jī)由于3號軸承振動較大而使機(jī)組不能升速至3 000 r/min,當(dāng)時對其進(jìn)行了現(xiàn)場高速動平衡,動平衡結(jié)果為在帶負(fù)荷觀察期間3號軸承的振動在合格的范圍內(nèi)運(yùn)行。在運(yùn)行了約一個月之后,該機(jī)組于2002年9月初又出現(xiàn)了3號軸承振動較大以至于不能升速到3 000 r/min的情況,于是又對其進(jìn)行了處理。進(jìn)入2003年3月,由于電氣方面的原因機(jī)組在3 000 r/min下空轉(zhuǎn)了較長時間也未能并網(wǎng),機(jī)組來回幾次升降速后3號軸承振動出現(xiàn)較大的現(xiàn)象,以至Z后由于3號軸承的振動較大而使機(jī)組無法帶負(fù)荷,于是又對3號軸承的振動進(jìn)行了處理。

  1 原始振動情況

  大修后機(jī)組于2002年7月29日次開機(jī),當(dāng)機(jī)組升速至2 750 r/min時,3號軸承振動已達(dá)129 μm,考慮到是大修后次開機(jī),機(jī)組可能存在摩擦和膨脹不暢,于是決定停機(jī)后重新暖機(jī)升速。第二次開機(jī)當(dāng)轉(zhuǎn)速升至2 750 r/min時,3號軸承振動更大達(dá)到了140 μm,第二次開機(jī)過程機(jī)組的原始振動見表1。

表1 機(jī)組原始振動

  通過對兩次開機(jī)過程3號軸承振動的瀑布圖(見圖2所示)分析,可以看出機(jī)組的振動屬于普通強(qiáng)迫振動。

 

圖2 開機(jī)過程3號軸承振動瀑布圖

  在排除了軸承座連接剛度方面的原因后,可以認(rèn)為3號軸承振動過大的原因是由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上存在質(zhì)量不平衡引起的。通過對機(jī)組3號軸承和4號軸承振動的分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在比較明顯的二階振動;同時對3號軸承的振動波德圖(見圖3)分析,可以看出機(jī)組在接近3 000 r/min時軸承的振動存在一個急劇增加過程,故機(jī)組在接近3 000 r/min時存在共振現(xiàn)象。

 

圖3 開機(jī)過程3號軸承振動波德圖

  由于3號軸承在3 000 r/min左右存在共振區(qū)域,即使轉(zhuǎn)子本身的不平衡量不大,由于共振的放大作用,機(jī)組也可能產(chǎn)生較大的振動,在這種情況之下,軸承振動對轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡特別敏感,如果轉(zhuǎn)子的不平衡量較大,則機(jī)組的振動可能會異常大,這就是3號軸承振動較大的根本原因。

  2 振動處理過程

  針對上面的情況,如果采取對癥下藥的方法,則應(yīng)該改變發(fā)電機(jī)的二階臨界轉(zhuǎn)速,使其遠(yuǎn)離發(fā)電機(jī)的工作轉(zhuǎn)速,但這顯然不是一件容易的事情。于是決定從減小發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡量方面入手。通過對機(jī)組原始振動的分析,可以看到3號軸承的振動比2號軸承和4號軸承的振動明顯大得多,所以可以認(rèn)為轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡主要來自于發(fā)電機(jī)靠3號軸承側(cè),所以決定在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上靠3號軸承側(cè)的平衡槽內(nèi)進(jìn)行加重。現(xiàn)場高速動平衡試驗過程2、3和4號軸承的振動數(shù)據(jù)見表2。機(jī)組次升速到2 750 r/min時3號軸承的振動已接近150 μm(見表2中序號1),只能降速停機(jī),停機(jī)打開發(fā)電機(jī)人孔門后發(fā)現(xiàn)平衡槽內(nèi)原有加重已經(jīng)有1 kg左右,于是決定先取下一些平衡塊后再開機(jī)。取下一部分原有加重后3號軸承的振動在機(jī)組轉(zhuǎn)速到2 750 r/min時為30 μm左右,到3 000 r/min時仍達(dá)到了130 μm(見表2中序號2)。由于在3 000 r/min時機(jī)組的振動還比較大,于是進(jìn)行加重處理,在加重503 g∠280°(文中試加重角度均以鑒相器為準(zhǔn)逆轉(zhuǎn)向計算)后3號軸承的振動在合格范圍內(nèi)(見表2中序號3),當(dāng)天交由電氣進(jìn)行試驗。第二天機(jī)組重新開機(jī),到3 000r/min時3號軸承的振動較前一天大(見表2中序號4),接近60μm,為了觀察軸承振動的變化情況,機(jī)組在3 000 r/min空轉(zhuǎn)情況運(yùn)行近兩小時,3號軸承的振動變化到接近80 μm,而且相位也有較大變化,變化過程見圖4,可見振動的變化較大,所以可以肯定發(fā)電機(jī)受熱后存在較大的變形。

  

圖4 3 000 r/min空轉(zhuǎn)時3號軸承振動

  由于3號軸承的振動仍然較大,而且發(fā)電機(jī)存在熱變形,于是再次對試加重進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整試加重后機(jī)組的振動見表2中序號5,從表中可見3號軸承的振動在機(jī)組剛到3 000 r/min時較小,帶負(fù)荷后振動逐漸增大,Z后接近90 μm,不得不再次停機(jī)對試加重進(jìn)行調(diào)整。此次試加重帶負(fù)荷過程3號軸承振動變化趨勢見圖5所示,從圖中可以清晰地看見軸承振動的變化過程,進(jìn)而再次證明了發(fā)電機(jī)存在熱變形現(xiàn)象。

 

圖5 帶負(fù)荷過程3號軸承振動向量圖

  根據(jù)上述情況,如果3號軸承在3 000 r/min空轉(zhuǎn)時振動較小,由于發(fā)電機(jī)熱變形會使振動變到一個較大的值 ;針對此現(xiàn)象 ,根據(jù)3號軸承振動的變化趨勢,如果機(jī)組在3 000 r/min空轉(zhuǎn)時事先給予一個與其振動變化趨勢相反的振動,那么機(jī)組帶負(fù)荷后振動就會逐漸變小,由于機(jī)組不可能在3 000 r/min長時間空轉(zhuǎn),所以空轉(zhuǎn)時振動大一些是可以接受的,只要能夠保證機(jī)組帶負(fù)荷期間振動在合格范圍內(nèi)就可以了。根據(jù)上述思路,于是決定再次調(diào)整試加重,本次試加重為503 g∠215°,試加重后的效果見表2中序號

表2 動平衡過程一覽表

 

 

  圖6 帶負(fù)荷過程3號軸承振動向量圖

  正如事先預(yù)見的一樣,在3 000 r/min時3號軸承振動較大,帶負(fù)荷后振動逐漸變小。3號軸承振動在整個帶負(fù)荷過程的變化趨勢見圖6所示,可見機(jī)組的振動情況良好,試驗過程到此為止。

3 結(jié)論

  通過上面對該機(jī)組振動原因的分析及實施動平衡試驗過程來看,認(rèn)為該機(jī)組3號軸承振動較大的原因是由以下三方面相互作用而引起:1)機(jī)組在3 000 r/min左右存在一個共振區(qū),任何較小的質(zhì)量不平衡都可能引起較大的振動。2)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子本身存在一定質(zhì)量的不平衡量,在共振區(qū)域下運(yùn)行將產(chǎn)生較大的振動。3)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子受熱后質(zhì)量分布發(fā)生改變,這將引起機(jī)組帶負(fù)荷后振動變化。

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