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酸堿系統(tǒng)機(jī)械密封的改進(jìn)

2013-06-17

陳欣 楊建敏 壽竼
(浙江巨化股份有限公司電化廠)
  摘 要:分析了強(qiáng)酸、強(qiáng)堿輸送泵機(jī)械密封失效的原因,闡述了相應(yīng)改進(jìn)措施。實(shí)施后杜絕了污染、降低了消耗、提高了裝置的安全性和穩(wěn)定性。
  關(guān)鍵詞:氯堿企業(yè);機(jī)械密封;改進(jìn)
  氯堿企業(yè)生產(chǎn)中,強(qiáng)酸是重要的生產(chǎn)輔料,強(qiáng)堿是Z終產(chǎn)品。這兩種物料輸送泵的密封問題多年來始終困擾著設(shè)備管理人員。為此我們分別對(duì)原輸送泵的機(jī)械密封結(jié)構(gòu)和材質(zhì)做了改進(jìn),較好地解決了問題。
  一、高溫強(qiáng)堿輸送泵機(jī)械密封的改進(jìn)
  某車間蒸發(fā)工號(hào)Ⅰ強(qiáng)堿液循環(huán)泵機(jī)械密封國(guó)產(chǎn)化。該循環(huán)泵用于輸送高溫濃堿,泵殼材質(zhì)為鎳,機(jī)械密封為雙端面內(nèi)裝式密封。
  1、工藝指標(biāo):物料50%NaOH、溫度140℃、壓力595kPa、冷卻水25℃。
  2、單價(jià)。進(jìn)口機(jī)械密封的單價(jià)為1.6544萬元人民幣。
  3、缺陷情況。
  (1)檢修周期1~1.5個(gè)月;
  (2)機(jī)械密封傳動(dòng)銷彎曲變形;
  (3)補(bǔ)償彈簧斷裂;
  (4)動(dòng)環(huán)面腐蝕嚴(yán)重;
  (5)動(dòng)環(huán)“O”,型圈斷裂。
  4、原因分析
  (1)該機(jī)械密封原始設(shè)計(jì)未充分考慮到此處應(yīng)用的工藝指標(biāo)。
  (2)機(jī)械密封結(jié)構(gòu)不合理。采用傳動(dòng)銷傳動(dòng),傳動(dòng)銷易彎曲,會(huì)導(dǎo)致彈簧扭曲變形,失去補(bǔ)償能力,造成物料泄漏。
  (3)機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)采用碳化硅材質(zhì),而介質(zhì)為50%燒堿,使得動(dòng)環(huán)游離硅析出氧化。
  (4)動(dòng)靜環(huán)“O”型圈不耐高溫、強(qiáng)堿,容易斷裂。
  5、改進(jìn)措施
  (1)動(dòng)靜環(huán)材質(zhì)改為硬質(zhì)合金。
  (2)動(dòng)靜環(huán)“O”型圈改為F46包覆橡膠“O”型圈,耐溫超過150℃,且密封性能好。
  (3)動(dòng)環(huán)傳動(dòng)采用專用動(dòng)環(huán)座傳動(dòng),安裝方便,傳動(dòng)效果好。
  (4)彈簧安裝在專用動(dòng)環(huán)座下,先作用于動(dòng)環(huán)座,再作用于動(dòng)環(huán),補(bǔ)償均勻。
  6、改進(jìn)結(jié)果及效益
  (1)檢修周期≥6個(gè)月,完全可以滿足實(shí)際使用需要。
  (2)進(jìn)口機(jī)械密封的單價(jià)為1.654 4萬元人民幣,國(guó)產(chǎn)機(jī)械密封單價(jià)為800元人民幣。
  二、濃硫酸循環(huán)泵機(jī)械密封的優(yōu)化設(shè)計(jì)
  1、缺陷情況
  (1)原配114-55型機(jī)械密封使用壽命短,動(dòng)環(huán)易磨損、動(dòng)環(huán)補(bǔ)償機(jī)構(gòu)不能補(bǔ)償磨損位移,軸套易產(chǎn)生內(nèi)漏,機(jī)封冷卻水經(jīng)常呈酸性。
  (2)安裝要求高,導(dǎo)致檢修過程中機(jī)封返修率較高。
  (3)由于機(jī)械密封經(jīng)常泄漏,泵軸、托架、底座經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕。每年需更換大量備件。
  (4)機(jī)械密封經(jīng)常泄漏,產(chǎn)生較嚴(yán)重污染。
  2、原因分析
  輸送介質(zhì)含有游離氯、少量酸渣、80%~98%濃硫酸。該硫酸泵采用的機(jī)械密封是114-55型,屬于外裝單端面單彈簧旋轉(zhuǎn)外型結(jié)構(gòu),通過撥叉?zhèn)鲃?dòng)。其動(dòng)環(huán)、靜環(huán)、密封圈、軸套材質(zhì)分別是聚四氟乙烯、氧化鋁陶瓷、氟橡膠、高硅鑄鐵。單純從結(jié)構(gòu)上看,該形式機(jī)封可適用于濃硫酸介質(zhì)。但該結(jié)構(gòu)機(jī)封對(duì)補(bǔ)償緩沖機(jī)構(gòu)要求較高,動(dòng)環(huán)“O”型圈與軸套之間的摩擦力以及軸套處結(jié)垢都會(huì)影響補(bǔ)償緩沖機(jī)構(gòu)的性能。在實(shí)際使用和檢修過程中發(fā)現(xiàn)該結(jié)構(gòu)機(jī)封故障原因如下。
  (1)氟橡膠“O”
  (2)軸套上動(dòng)環(huán)“O”型圈處發(fā)現(xiàn)少量酸渣積存,以及軸套表面出現(xiàn)的輕微腐蝕現(xiàn)象,使得動(dòng)環(huán)“O”型圈與軸套的摩擦力增大,降低了補(bǔ)償緩沖機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償能力以及動(dòng)、靜環(huán)的端面比壓,導(dǎo)致密封失效。
  (3)動(dòng)環(huán)、靜環(huán)材料間的摩擦系數(shù)相對(duì)較大,使得動(dòng)環(huán)壽命較短。
  (4)軸套密封采用三角墊,而軸與軸套之間的傳動(dòng)是借助該三角墊的摩擦力,故三角墊處容易松動(dòng),造成軸套內(nèi)漏。
  3、改進(jìn)措施
  (1)根據(jù)現(xiàn)有密封箱尺寸,將114-55型機(jī)械密封改為151-55型機(jī)械密封。新密封采用波紋管傳動(dòng),取消了“O”型圈,大大增強(qiáng)了浮動(dòng)性,使密封端面受力比較合理。同時(shí)軸套的腐蝕及結(jié)垢對(duì)機(jī)封的正常使用無影響,也大大方便了安裝。
  (2)靜環(huán)材質(zhì)改用潤(rùn)滑性能良好、摩擦系數(shù)小、耐磨性能好、耐腐蝕性強(qiáng)的碳化硅陶瓷,可大大提高動(dòng)環(huán)使用壽命。
  (3)改進(jìn)軸套結(jié)構(gòu)和材質(zhì)。軸套上增開一鍵槽,將傳動(dòng)和密封結(jié)構(gòu)分開,防止軸套內(nèi)漏,軸套材質(zhì)改為316L。
  (4)在泵托架內(nèi)側(cè)安裝PVC接液斗,避免機(jī)封冷卻水直接接觸托架和底座造成腐蝕。
  4、改進(jìn)效果及效益
  (1)改進(jìn)后機(jī)封的檢修頻率明顯下降,大幅度減少了硫酸泵的故障,年檢修費(fèi)用可降低6.8457萬元人民幣。
  (2)降低了對(duì)環(huán)境的污染。
 來源:《中國(guó)設(shè)備工程》2006年10期
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