作者:成學(xué)奎 許紅軍
(大唐淮北發(fā)電廠運行分場)
1、問題
國產(chǎn)四缸四排氣N320型汽輪發(fā)電機(jī)組,大修改進(jìn)前汽輪機(jī)熱耗值8422kJ/kW•h(設(shè)計值7925kJ/kW•h),比設(shè)計值高497kJ/kW•h,高、中壓缸,缸效明顯偏低,其中高壓缸效率≤80%(高壓缸效率設(shè)計值87.1%,中壓缸效率設(shè)計值92.9%)。為實現(xiàn)機(jī)組節(jié)能降耗,要求機(jī)組熱耗值應(yīng)達(dá)到或高于設(shè)計值100kJ/kW•h。利用機(jī)組大修之機(jī),對汽輪機(jī)主機(jī)高、中、低壓缸全部氣封、部分軸封及低壓缸1、3、4葉頂氣封進(jìn)行改進(jìn),全部改為蜂窩式氣封,共改進(jìn)75道。
2、方法
軸上及葉片頂部原凸臺、凹槽結(jié)構(gòu)形狀,保留不變,不對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和葉片進(jìn)行任何改變。原氣封體(套)及退讓彈簧形狀不作變動。將原長短齒交替形狀的氣封環(huán)拆掉,換上蜂窩式氣封。將原不可調(diào)式葉頂氣封改成可調(diào)式蜂窩式氣封。為保證機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性要求,結(jié)合對300MW機(jī)組節(jié)能降耗的規(guī)定,參照原廠家氣封間隙標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過技術(shù)人員討論研究,決定改進(jìn)的間隙標(biāo)準(zhǔn),按原制造廠提供間隙標(biāo)準(zhǔn)的下限執(zhí)行。
3、效果
通過對機(jī)組氣封改進(jìn),軸承溫度及振動檢查正常。運行工況良好,通過測量和試驗,給水流量、汽耗率、熱耗率皆有降低。熱耗值由改進(jìn)前的8422kJ/kW•h降為7983kJ/kW•h,機(jī)組煤耗降低約17g/kW•h,達(dá)到對機(jī)組節(jié)能降耗的要求。
蜂窩氣封不會傷及軸徑(對軸徑的磨損僅為鐵素體梳齒式氣封的1/6),對轉(zhuǎn)子的安全性有重要作用。有效消除機(jī)組汽流激振的發(fā)生。每年因煤耗降低,節(jié)省費用200多萬元。同時,機(jī)組熱級間泄漏損失有所降低。由于蜂窩氣封具有良好的收水性,是消除油中帶水的重要措施之一,既省下因油質(zhì)乳化而損耗的大量潤滑油,也因此改善了設(shè)備工作環(huán)境。改進(jìn)后的葉頂氣封,隔板不再需要返廠修理,只需更換蜂窩氣封即可。節(jié)省大量檢修、運輸及人工費用。
來源:《設(shè)備管理與維修》2009年06期