作者:孫茂財
(山東東營勝利油田石化總廠)
摘 要:對蒸汽透平止推軸承副下瓦超溫報警,探尋故障原因,采取調(diào)整透平入口蒸汽管線的辦法解決問題。
關(guān)鍵詞:蒸汽透平;止推軸承;高溫
一、前言
勝利油田石化總廠50×104t/a柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機,由德國BORSIG公司提供,采用蒸汽透平驅(qū)動。自投用以來一直存在蒸汽透平止推軸承下瓦副推力面受力較大的現(xiàn)象,每次拆檢止推軸承,下瓦副推力面上都有一層瓦面高溫引起的焦狀物,但軸瓦溫度仍在報警值以下(報警值90℃)。裝置進行擴能改造后,機組轉(zhuǎn)速相應(yīng)提高,運行中出現(xiàn)止推軸承副下瓦超溫報警問題,Z高時達105℃,為保證機組安全,只能降轉(zhuǎn)速運行。
歷次搶修都將解決問題的重點放在了軸承的安裝、修刮調(diào)整上,主要檢查轉(zhuǎn)子、調(diào)整軸承間隙緊力、研配軸承止推面接觸面、修刮軸瓦油楔,對中找正等常規(guī)項目,甚至還請來了其他煉廠的專家乃至壓縮機生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員,但都無功而返。直到2007年9月,終于找到了病根,并成功根治。
二、機組相關(guān)參數(shù)
機組蒸汽透平部分參數(shù),型號B5S1-I,水平剖分式結(jié)構(gòu),輸出功率476kW(Z大525kW),進汽壓力3.5MPa(Z大3.7MPa),進汽溫度390℃(Z高410℃),額定轉(zhuǎn)速8571r/min。增速箱型號GX-22,增速比2.039。壓縮機型號GC355/8,額定轉(zhuǎn)速17479r/min,采用齒式聯(lián)軸器。
三、止推軸承結(jié)構(gòu)
故障軸承為固定式止推軸承,分為上下兩塊組成一個環(huán)狀整體,瓦塊之間有一定寬度的排油槽(圖1)。此軸承構(gòu)造簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,常用于軸向力較小、安裝空間狹小的場合,但推力瓦塊不能自動調(diào)整,所以要求檢修研配工藝很嚴格,要求每塊瓦塊與推力盤接觸面積盡量一致,否則工作瓦面就不能平均受力,造成局部過熱燒損。瓦面研刮到接觸程度均勻一致后,就可根據(jù)轉(zhuǎn)子旋向修刮瓦面油楔。
四、故障特征
1.軸瓦高溫主要發(fā)生在下瓦副推力面上
下瓦副推力面溫度對轉(zhuǎn)速異常敏感,隨轉(zhuǎn)速的升高,溫度上升的速度不斷加快,轉(zhuǎn)速升至5000r/min左右時,瓦溫達85℃。繼續(xù)提高轉(zhuǎn)速,則副下瓦溫度會急劇上升并造成軸承副推力面磨損,而上瓦副推力面和主推力面上、下溫度變化平緩,一般≤65℃。
2.軸瓦損傷主要集中在下瓦副推力面上
檢修過程中發(fā)現(xiàn),每次都是下瓦副推力面巴氏合金磨損,而且越接近推力面下緣,磨損越嚴重。增大供油量、降低油溫、提高油壓對軸承溫度影響很小。止推軸承副推力面溫度比主推力面溫度高得多,而根據(jù)透平轉(zhuǎn)子軸向力的方向判斷,應(yīng)該是主推力面溫度高。
3.透平轉(zhuǎn)子熱態(tài)止推間隙受機體溫度影響較大
暖機或停機后,立即推拉透平轉(zhuǎn)子,其軸向竄量為零,而機組繼續(xù)冷卻后,軸向竄量又恢復(fù)為檢修時的冷態(tài)數(shù)值。
4.每次拆檢都發(fā)現(xiàn)推力瓦面有接觸不良的跡象
檢修時,盡管推力盤與主、副推力瓦研配后,用著色法檢查接觸都很好,但每次拆檢,推力瓦面都出現(xiàn)接觸不良的跡象。止推軸承下瓦的副推力面外緣磨損較大,上瓦副推力面較好,而主推力面下瓦較好,上瓦僅有輕微接觸痕跡。
五、查找故障原因
用常規(guī)方法,已無法解決故障軸承存在的問題。因此,懷疑以往解決問題的過程,可能存在方向性錯誤。故對止推軸承高溫故障異常特征再三研判,認為新的判斷可以合理解釋故障特征。
1.止推軸承無法形成正常油膜
如果是止推軸承無法形成正常油膜,應(yīng)不是軸承自身問題,可能是其他隱避問題的影響。
2.透平熱態(tài)止推軸承推力間隙發(fā)生變化
這一點可以推斷透平缸體熱態(tài)發(fā)生了彈性彎曲變形,透平的正常線性熱膨脹,是不會影響到止推軸承推力間隙的。
3.透平殼體發(fā)生較大變形
透平殼體發(fā)生較大向上彎曲的彈性變形,可以誘發(fā)止推軸承故障。殼體如果發(fā)生向上的較大彎曲變形,將牽動軸承箱帶動兩端軸承安裝位置發(fā)生歪斜(偏轉(zhuǎn)),使止推軸承推力面與轉(zhuǎn)子中心垂直的安裝狀態(tài)發(fā)生變化。軸瓦副推力面與轉(zhuǎn)子副推力盤發(fā)生線接觸,后者又阻礙了止推軸承的進一步歪斜(偏轉(zhuǎn)),這樣轉(zhuǎn)子副推力盤會給止推軸承副推力面一個局部作用力。
殼體彈性變形越大,止推軸承歪斜(偏轉(zhuǎn))越嚴重,轉(zhuǎn)子熱態(tài)推力間隙越小,越不能形成正常的油膜潤滑,推力面局部發(fā)生干摩擦就越嚴重,軸承因摩擦產(chǎn)生的熱量無法及時帶走,從而導(dǎo)致了止推軸承副推力面溫度偏高、磨損,這與運行中表現(xiàn)出來的癥狀比較吻合。殼體彎曲變形后,轉(zhuǎn)子與軸承相對位置變化如圖2所示。

如果能找出引起透平殼體產(chǎn)生熱態(tài)彎曲變形的原因,也就找到了解決問題的辦法。有3種情況可能會導(dǎo)致透平殼體變形。
(1)透平自身熱膨脹受阻。每次檢修時都清理透平滑銷系統(tǒng)以及打表測量,發(fā)現(xiàn)透平自身熱膨脹自由,沒有受到阻礙,開(停)機時伸縮自如。
(2)透平上下汽缸溫差過大。汽缸保溫不良會造成缸體向下彎曲(駝背),使透平動靜部分間隙發(fā)生變化,但通過加強保溫措施,盡量減小透平上下汽缸溫差。機組運行時,現(xiàn)場測量上下汽缸溫差<10℃,該溫差引起的缸體變形不足以使軸瓦推力間隙消失。
(3)外力作用引起殼體變形。首先懷疑到透平蒸汽管線。對透平入口、出口蒸汽管線檢查,發(fā)現(xiàn)機組平臺以下,透平蒸汽入口管線彈簧吊掛發(fā)生較大水平偏斜,向透平外側(cè)偏移量達60mm,其中外側(cè)吊掛的彈簧斷裂。
彈簧吊掛發(fā)生較大水平偏斜,而且有一側(cè)吊掛的彈簧斷裂,是一個比較反常的現(xiàn)象。至少可以說明彈簧吊掛受到了不該受的力,或者其受力已超過其承載能力,如果這個力轉(zhuǎn)移到透平殼體上,將導(dǎo)致透平殼體變形,對內(nèi)部動靜間隙也會產(chǎn)生很大影響。
基于此分析,對透平入口蒸汽管線進行梳理,發(fā)現(xiàn)在入口管線上,缺少限制管線膨脹移動的限制點。因為缺少這樣一個固定支架,管線熱膨脹產(chǎn)生的變形、管線位移、熱應(yīng)力,將全部轉(zhuǎn)移到彈簧吊掛和透平入口法蘭上。當彈簧吊掛不能承受重負發(fā)生彈簧斷裂后,作用在透平入口法蘭上的力會更大,極可能使殼體發(fā)生變形。
管線的異常與透平止推軸承高溫(磨損)到底是否存在關(guān)聯(lián),在對透平入口法蘭受力進行分析后,確定法蘭受力方向與上述透平殼體熱態(tài)彎曲變形方向一致,可以判斷就是此力導(dǎo)致了止推軸承故障。
六、解決措施及結(jié)論
1.措施
在透平入口蒸汽管線上,安裝固定托架。更換損壞的彈簧吊掛。為盡量吸收管線熱變形,在透平入口蒸汽管線上,新增加一段膨脹彎。重新配管、找正,確保透平入口法蘭中心對正、法蘭面平行。對止推軸承簡單修刮,不做調(diào)整(目的是想檢驗故障原因判斷的準確性)。
按正常程序開機,止推軸承溫度正常,主推力面溫度比副推力面溫度高1~2℃,主、副推力瓦溫度隨轉(zhuǎn)速變化平緩,透平轉(zhuǎn)速升至7600r/min時,主推溫度53℃,副推溫度51℃,可以隨意升降轉(zhuǎn)速。以往開機、運行過程中的所有異常現(xiàn)象全部消失,機組投入滿負荷生產(chǎn)。這證明了受管系影響發(fā)生殼體變形,進而導(dǎo)致止推軸承高溫的判斷正確。
2.結(jié)論
(1)與蒸汽透平機相連的蒸汽管道,由于操作溫度遠遠高于安裝溫度,在操作時因熱脹而產(chǎn)生的熱應(yīng)力必然作用到透平殼體上,當這些荷載過大或不平衡時,將引起殼體局部應(yīng)力增大甚至變形,進而導(dǎo)致透平內(nèi)部間隙改變、動靜部分摩擦、振動增大。為此,必須控制作用在蒸汽透平機上的外力,使其不超過允許的范圍,合理配管及正確使用支、吊架,是達到此目的的重要手段。
(2)對與壓縮機組相連,溫度變化較大的管線、支吊架等附件,要經(jīng)常檢查,及早發(fā)現(xiàn)缺陷。
(3)在設(shè)備維修過程中,對多次解決不了的問題,要廣開思路、發(fā)散思維,不能鉆牛角尖,多從現(xiàn)象分析入手,才能把握住問題的關(guān)鍵。