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2010-02-09
淮南礦務局新莊孜自備電廠共裝有31-25型汽輪機3臺,采用母管制供汽,與其配套的是額定蒸發(fā)量為75t/h的5臺循環(huán)流化床鍋爐。該廠#1機(以下簡稱新礦#1機)為上海汽輪機廠50年代末出廠的產(chǎn)品,在此之前已經(jīng)在淮南田家庵運行了30多年,于1994年8月遷到淮南礦務局所屬的新莊孜煤礦內。重新安裝的#1機的調試任務由我所承擔,經(jīng)過各方面的努力,于1999年8月28號完成了72+24小時試運轉,為機組的正常生產(chǎn)運行創(chuàng)造了條件。
因設備陳舊、設計、安裝等方面存在問題,調試過程并非一帆風順。軸封問題就是試轉 過程中所暴露出的諸多問題中的一個。
1、問題發(fā)現(xiàn)的經(jīng)過及現(xiàn)象
機組在啟動之前開啟射水泵抽真空時發(fā)現(xiàn),未送軸封汽時真空只能達到-36kPa,并且隨著啟動次數(shù)的增加,還有緩慢降低的趨勢。在送上軸封汽后,真空提高很快,至機組并網(wǎng)帶負荷時真空可達到-95kPa。但在負荷逐漸升高的過程中,從高壓端軸封處向外漏汽明顯,在維持真空的前提下,關小軸封進汽并不能完全消除。負荷升至12500kW時,高壓端漏汽量明顯增大,并一直持續(xù)到20000kW,伴隨著漏汽產(chǎn)生了大量的油煙,20000kW以上時,漏汽量 和油煙量又顯著減少。從整個啟動過程來看,軸封系統(tǒng)的泄漏已經(jīng)嚴重威脅到了機組的安全運行了。
2、機組主要技術參數(shù)和軸封系統(tǒng)工作原理簡介
額定功率:25000kW
額定進汽量:120t/h
額定進汽壓力溫度:3.34MPa/430
一級抽汽壓力和溫度:1.12MPa/309
二級抽汽壓力和溫度:0.48MPa/222.5
排汽壓力:0.0062MPa
#1機軸封汽源為新蒸汽,壓力為3.34MPa,溫度為430℃。轉子高低壓缸兩端軸頸上車有汽封槽,汽缸上的汽封片裝有高低相間的梳狀齒,與軸頸上的汽封槽相配合,二者間留有適當?shù)拈g隙。本機前后端軸封各有4個汽封環(huán),為了敘述上的方 便,從內向外依次編號為1、2、3、4汽封環(huán)。現(xiàn)以前軸封為例說明#1機軸封系統(tǒng)的工作原理 。
內側的#1、#2汽封環(huán)組成內汽封,#3、#4組成外汽封,內外汽封之間構成X腔室,它為軸封汽的進口,軸封進汽管與X腔室相通;#3、#4汽封環(huán)間形成Y腔室,它為軸封汽的出口,軸封信號管由此引出。正常運行時保持軸封信號管少量冒汽,使Y腔室處于微正壓狀態(tài)。當汽輪機在沖轉過程中或低負荷狀態(tài)時,缸內汽壓較低,與外界相比處于負壓狀態(tài),軸封進汽中的一部分經(jīng)#1、#2汽封環(huán)節(jié)流后漏入汽缸,另外一部分經(jīng)汽封環(huán)3后與外界漏入的空氣相平衡,匯集在Y腔室后經(jīng)信號管排出。當缸內壓力逐漸升高到高于大氣壓時,此時缸內的蒸汽有向外漏的趨勢,但經(jīng)過汽封環(huán)的多次節(jié)流后,漏出缸外的汽量就非常小了;當機組負荷達50%以上時,高壓端前軸封的漏汽已經(jīng)能滿足低壓端軸封的要求了,此時可關閉軸封新蒸汽汽源;負荷繼續(xù)升高時通過調整軸封溢流閥調節(jié)軸封汽量,以減少工質的損失,同時滿足機組真空的要求。
3、新礦#1機軸封問題的原因分析
由問題的現(xiàn)象我們不難得出這樣的結論:汽封間隙過大是造成這一問題的根本原因。汽輪機在安裝時對汽封間隙要求較高,要求調整在0.5mm,且誤差不超過0.05mm。若間隙太小,則高速旋轉的轉子和機組的正常振動會危及到汽封片的安全;若間隙太大,則又起不到密封的作用。是什么原因造成的汽封間隙過大呢?查閱安裝資料,發(fā)現(xiàn)安裝調整后的間隙值比要求值高出0.3mm。由于安裝時汽封片沒有新配件,采用的仍然是舊的汽封片,多年的磨損已使汽封片的密封性能大大降低了。軸封汽源參數(shù)太高是造成泄漏量大的又一原因。本就偏大的汽封間隙,又由于汽封片前后壓差的提高必然造成了較大的漏汽量。從另一方面看,汽輪機軸封回汽經(jīng)由信號管直接排向大氣,這種設計不但會造成工質的損失,而且由于排汽背壓的
影響,容易造成回汽不暢。新的設計大多為在軸封汽出口增加軸封風機,從而使軸封排汽腔室Y一直處于微負壓狀態(tài),這必然會有效地消除蒸汽外漏現(xiàn)象,還為工質的回收創(chuàng)造了條件。檢查發(fā)現(xiàn):升負荷過程中油煙的產(chǎn)生是由于#1軸承擋油環(huán)處向外滲油,經(jīng)外漏的軸封蒸汽烘烤所致。但為何前軸封處的泄漏量在20000kW以上時反而有所減少呢?通過運行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),前軸封處泄漏量的大小與機組的軸向位移密切相關,機組負荷從零增至25000kW的過程中,軸向位移也增至0.6mm。當軸向位移在0.4mm左右時,軸封處漏汽量為Z大。究其原因,轉子在作軸向膨脹時,使汽缸和轉子間產(chǎn)生了相對位移,從而改變了汽封齒和汽封槽之間的軸向間隙,并影響到汽封的效果,尤其當汽封齒與汽封槽之間的徑向間隙偏大時,它對汽封效果的影響就更加明顯了。
4、解決新礦#1機汽封問題的幾點建議
由上述分析可知,新礦#1機高壓端軸封漏汽的原因是多方面的。必須對系統(tǒng)和設備作出適當?shù)母倪M,以下是個人的幾點看法:
(1)在大修之時更換前后汽封片,調整汽封間隙使之達到安裝的要求。
(2)條件具備時,增加一路汽封汽源,可考慮從二級抽汽母管接出,使新蒸汽汽源只作為備 用汽源,以改善汽封的工作環(huán)境。
(3)建議在軸封回汽管出口處加裝風機,條件許可時,并可加裝軸封加熱器,用以提高汽封 效果及回收熱量和工質。
(4)消除軸承擋油環(huán)處漏油的問題。
通過以上的措施,一定會使新礦#1機軸封問題得以較好解決。